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快递分拣机器人设备,焊接机器人控制系统原理分析
2022-10-18
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焊接是工业生产中很是重要的加工体例,与此同时因为焊接烟尘、弧光和金属飞溅的存在,焊接的工作环境很是卑劣,跟着人工成本的渐渐提拔,和人们对焊接质量的千锤百炼,焊接机器人得到了愈来愈遍及的使用。

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焊接机器人在高质、高效的焊接出产中发挥了极其重要的作用,其主要特性如下:

1.性能稳固、焊接质量稳固,保证其均一性

焊接参数如焊接电流、电压、焊接速度及焊接干伸长度等对焊接成果起决定性作用。人工焊接时,焊接速度、干伸长等全是变更的,很难保证质量的均一性;接纳机器人焊接,每条焊缝的焊接参数全是恒定的,焊缝质量受人为因素危害较小,降低了对工人操纵技能的请求,焊接质量极度稳固。

2.改进了工人的劳动条件

采取机器人焊接后,工人只需求装卸工件,远离了焊接弧光、烟雾和飞溅等;点焊时,工人不再需求搬运粗笨的手工焊钳,由大强度的体力劳动中摆脱出来。

3.提高劳动生产率

机器人可一天24h连续生产,伴随着高速、高效焊接手艺的利用,利用机器人焊接,服从提高地愈加显明。

4.产物周期明白,轻易掌握产物产量

机器人的出产节奏是固定的,是以放置出产计划异常明白。

5.可缩短产物改型换代的周期,低落相应的设备投资

可实现小批量产物的焊接自动化。机器人取专机的最大区分便是它能够根据点窜法式以顺应分歧工件的出产。

FANUC机器人首要应用在奇瑞公司乘用车一厂和乘用车三厂的焊装车间,是奇瑞最早引进的焊接机器人,也是奇瑞公司最早用到具有附加轴的焊接机器人。

其节制系统采取32位CPU节制,以进步机器人活动插补运算和坐标变更的运算速度。采取64位数字伺服驱动单位,同步节制6轴活动,活动精度大大进步,最多可节制到21轴,进一步改进了机器人静态特征。撑持离线编程技术,技术人员可通过离线编程软件设置参数,优化机器人活动法式。节制器内部布局相对集成化,这类集成体式格局具有布局简朴、整机价格便宜、易保护调养等特色。

图1节制原理图

控制器是机器人的中心部门,实现对机器人的行动操纵、旌旗灯号通讯、状况监控等功用。下面以FANUC—F-200iB为例,对其控制系统内部结构和各部门的功用举行阐明:

1)电源供应单位

变压器向电源分派单位输入230V交流电,经由过程该单位的体系电源分派功能对控制箱内部各事情板卡输出210V交流电及±15V、+24V直流电。

2)宁静护卫回路

由变压器直接向急停单位供电,并接入内部各操纵板卡构成回护回路,对全部体系开展电路回护。

3)伺服放大器

不只供应伺服机电驱动和抱闸电源,而且取绝对值编码器实现实时数据转换,取主控机间采纳光纤传输数据,开展实时旌旗灯号轮回反应。

4)输入/输出模块

标配为ModuleA/B,别的还可通过正在扩展槽安装Profibus板、进程控制板取PLC及外围设备开展通讯。

5)主控单位

全部控制系统的中枢部份,包含主板、CPU、FROM/SRAM组件及伺服卡,卖力控制器内部及外围设备的旌旗灯号处置惩罚和互换。

6)急停电路板

用来对紧迫停滞体系、伺服放大器的电磁接触器和预备充电举行操纵。

7)示教器

包孕机器人编程正在内的一切操纵皆能由该设备完成,控制器状况和数据皆显现正在示教盒的显现器上。

图2掌握内部结构

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机器人控制器断电检验后,对控制器送电,机器人报伺服毛病,毛病代码为SERVO-062。对此毛病开展复位:按MENUS→SYSTEM→F1,[TYPE]→找master/cal→F3,RES_PCA→F4,YES后,机器人仍旧报伺服毛病。

1、妨碍阐明和搜检:妨碍代码SERVO-062的解释为SERVO2BZALalarm(Group:%dAxis:%d),妨碍大概缘故原由阐明如下:

1)机器人编码器上数据存储的电池无电或曾经破坏:拆卸编码器脉冲数据存储的电池安装盒,电池盒内装有4节通俗1.5V的1号干电池,对每节电池的电压开展丈量,均在1.4V以下,电池电压显明偏低,因而更换新电池,再次对毛病开展复位,机器人仍旧报SERVO-062毛病。

2)控制器内伺服放大器控制板坏:查抄伺服放大器LED“D7”上方的2个DC链路电压检验螺丝,确认DC链路电压。假如检验到的DC链路电压高于50V,便可推断伺服放大器控制板处于非常状况。预期检验发明DC链路电压低于50V,所以初步推断伺服放大器控制板处于一般状况。进一步对伺服放大器控制板上P5V、、SVEMG、OPEN的LED色彩举行观测,确认电源电压输出一般,没有外部急迫中断旌旗灯号输入,取机器人主板通讯还一般,清扫伺服放大器控制板破坏。

3)线路破坏:对机器人节制器取机器人本体的外部电缆连线RM1、RP1进行查抄,RM1为机器人伺服机电电源、抱闸节制线,RP1为机器人伺服机电编码器旌旗灯号和节制电源线路、末了执行器线路、编码器上数据存储的电池线路等线路。拔掉插头RP1,对端子5、6、18用万用表丈量+5V、+24V节制电源均一般。接下来对编码器上数据存储的电池线路进行查抄。机器人每一个轴的伺服机电脉冲编码器节制端由1-10个端子构成,端子8、9、10为+5V电源,端子4、7为数据坚持电池电源,端子5、6为反应旌旗灯号,端子3为接地,端子1、2空。拔掉M1机电的脉冲节制插头M1P,万用表丈量端子4、7,电压为0,一样的方式查抄M2~M7机电全数为0,由此能够判定编码器上数据存储的电池线路破坏。顺着线路,发明正负电源双绞线的一端插头恒久埋在积水中,线路已腐化比较严重。

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2、毛病处置惩罚:替换线路后复位,对机器人举行齐轴零点复归“ZEROPOSITIONMASTER”,导入备份步伐后规复一般,毛病破除。

作为日系机器人的首要品牌之一,其正在节制原理上取别的品牌机器人大抵不异,但其节制部份构成布局拥有自身的气势派头,表现亚洲人的运用习惯,比拟合适海内运用。我国焊接机器人手艺的研讨利用虽然较晚,但借鉴于外洋的成熟手艺,得到了疾速的生长。09年我公司取哈工大协作开发的奇哈机器人降生,好像看到了企业取科研协作的气力,觉妥当企业进入的时分,特别是这类利用型企业最先参取设备的研讨的时分,门就渐渐地打开了。但焊接机器人是个电机一体化的高手艺产物,单靠企业的本身才能是不敷的,须要当局对机器人出产企业及运用国产机器人体系的企业赐与必定的政策和资金支撑,加快我国国产机器人的生长。

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